現場工藝流程,保安過濾器濾芯狀況分析
現場工藝流程及處理方案某化工廠脫鹽水裝置流程如下。市政水經自清洗過濾器后進入超濾裝置,超濾產水進入超濾產水箱,超濾產水經供水泵后投加還原劑、阻垢劑經過一級保安過濾器進入一級 RO 裝置,產水進入反滲透產水箱,濃水進入一級濃水箱。一級濃水經二級保安過濾器后進入濃水反滲透,產生的濃水排放,產水進入反滲透產水箱,反滲透產水經離子交換后外供。裝置設有一級保過濾器3套,濃水保安過濾器1套,每套額定處理水量均為300t/h,每 套 裝 有40寸5μm 聚丙烯大通量折疊濾芯6支,合計24支。過濾器壓差達到0.1 MPa以上時,更換濾芯。4
1.2
濾芯污染物分析
一級保安過濾器失效濾芯呈紅棕色,表面無滑膩感,有鐵銹氣味。濃水保安過濾器失效濾芯呈黃色,表面滑膩,有腥臭氣味,污染物烘干灼燒后有蛋白質燃燒的特殊臭味。依據 HG/T3610-2000 工業循環冷卻水污垢和腐蝕產物分析方法規則分析一級保 安 過 濾器濾芯垢樣中氧化鐵比例**為64.9%,以鐵污染為主;二級保安過濾器濾芯以垢樣中550 ℃灼燒失重比例**,為67,3%。以微生物污染為主。
濾芯清洗再生方案
濾芯清洗再生設備
清洗裝置及流程如下。將濾芯浸泡到清洗箱中,濾芯出水口通過卡箍與管道連接,管道接到清洗泵,出水返回到清洗水箱,濾芯出口管路設有壓力表,清洗水泵出口設有流量計,以監測清洗過程參數。設有調壓閥來控制清洗流速和壓力。將工段的凈化風引導清洗箱底部濾芯處,鼓泡攪拌,強化清洗效果。
清洗過程及清洗劑評價方法將濾芯浸入含清洗劑的清洗箱中,加上抱箍,啟動清洗泵,調節調節閥使壓力表維持在為-20kPa左右,開啟 凈 化 風 鼓 泡 攪 動。期 間 每 30 min 記 錄pH、濁度、壓力、流量變化。并投加適量的清洗劑維持pH 到預定值,調節閥門使壓力維持在-20kPa。當30min內流量增長量小于等于0.2 m3/h時,關閉清洗泵,停止清洗,排空清洗液拆下濾芯,清洗結束。將清洗結束時增加的流速作為清洗劑效果的判定指標;將清 洗 結 束 的 時 間,作為清洗速度判 定指標
清洗劑篩選實驗
濾芯清洗方式有酸洗、堿洗、絡合清洗、殺菌清洗等。一級保安過濾器濾芯以鐵的氧化物污堵為主,因此應強化酸洗;濃水保安過濾器濾芯以微生物污染為主,應以堿洗和殺菌清洗為主。
酸性清洗劑的篩選我們選取鹽酸、檸檬酸、TS-8428作為三種備選藥劑進行清洗實驗。實驗條件:清洗液溫度為25 ℃。pH 為1.5~1.7。壓力為-20kPa。實驗濾芯為一級保安過濾器報廢濾芯。
結果如表1所示
清洗流速增量,鹽酸為16.0m3/h,檸檬酸為13.8m3/h,TS-8428為17.1m3/h。清 洗 效 果 以TS-8428 * 佳,檸 檬 酸 * 差。
清洗用時,鹽酸為150min,檸檬酸 為 270 min,TS-8428 為 150 min。清洗速度以 TS-8428、鹽酸**,檸檬酸*差。
堿性清洗劑的篩選堿性清洗劑A主要由三聚磷酸鈉、氫氧化鈉組成;堿性殺菌劑 B主要由表面活性劑、EDTA.4Na、氫氧化鈉組成;TS-857是由非氧化性殺菌劑、滲透劑JFC、增效劑、氫氧化鈉等復配而成,具有殺菌、剝離、除有機物等作用,綜合性能良好。選取這三種劑進行清洗實驗。
實驗條件:清洗液溫度為25 ℃。pH 為12.2~12.4。壓力為-20kPa。實驗濾芯為濃水保安過濾器報廢濾芯。
結果如表2所示。
為7.9 m3/h,TS-857 為 14.2 m3/h。清 洗 效 果 以TS-857**,清洗劑 B *差。清洗用時,清洗劑 A為 210 min,清 洗 劑 B 為 120 min,TS-857 為240min。雖然 TS-857較慢。但 清 洗 效 果 * 佳。所以我們選擇酸性清洗劑 TS-857作為濃水保安過濾器濾芯的清洗劑。
采用此濾芯清洗方案后,每支濾芯使用壽命周期內能清洗2次~3次。裝置消耗濾芯數量由每年300支左右,降為80支左右;
同時清洗設備結構簡單,操作方便、體積緊湊,成本低廉;清洗采用的清洗劑 TS-8428和 TS-857具有****的優點。為企業減少了大量工業垃圾,節約了耗材成本。取得了較好的經濟效果